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用選擇性去橋連技術提高焊接成品率

發布時間:2018-04-20 熱度:

  在用波峰焊進行線路闆組裝的過程中,焊接橋連是經常出現的缺陷之一。
  要解決這一問題,除了改進工藝參數外,還可以在波峰焊設備上加裝一種新型的選擇性去橋連裝置。試驗證明,用這種系統能大大減少線路闆的橋連。

  印刷線路闆組裝包含的技術範圍很廣,從單面通孔插裝到複雜的雙面回焊組裝,以及需要進行選擇性波峰焊接的球栅格陣列(BGA)器件等。對這些闆子進行波峰焊接時,經常可以看到在某些固定的區域(如連接器等處)會形成橋連,而這些缺陷其實事先就可以預計到。橋連通常是因闆子設計的原因或者焊接時使用的托架造成的,要想徹底解決不是很容易,因此隻有靠返修來消除缺陷,從而延長了生産周期。

  從電子制造商(EMS)的角度來看,更改闆子設計一般是不大可能的,隻有從工藝上想辦法。實驗證明用選擇性去橋連技術可以大大提高組裝的成品率。

  焊接橋連

  焊接橋連是由于焊料處于一種不穩定的變化狀态引起的,它發生在波峰焊接後段的焊料回流區域。闆子離開波峰時焊料突然回縮造成焊料回流,回流區裡大量熔融的焊料最後就形成橋連。 熔融狀态下的焊料遇到任何微小擾動其潤濕性都會很容易改變,因此焊料橋連的形成與PCB和波峰焊工藝都有很大的關系。

  選擇性去橋連

  過了波峰焊之後再去查找橋連然後進行返修将增加生産的成本和工作量,而且人們普遍認為經修補的焊點會降低産品的可靠性。經過多年研究,工程人員開發了很多種在波峰焊接的最後階段減少橋連的技術,例如焊後對整塊闆熱風刀處理(用一束空氣或氮氣吹向熔融的焊點以去除橋連)就是一種在波峰焊中應用了多年的标準技術。但是這種方法對焊接區域沒有選擇性,使好的焊點也受到一定影響。最近,随着工藝控制與計算機控制的逐漸成熟以及線路闆跟蹤系統的應用,已經能夠開發出實用的選擇性去橋連工具加裝到波峰焊過程中,這種新技術可挑選易出現焊接缺陷的區域進行去橋連處理,而不會碰到其它好的焊點。

  選擇性去橋連通過調整氣流方向,使其隻對準橋連可能發生的區域達到去除橋連的目的。該工具用在線路闆剛剛退出波峰的地方,此時焊料仍處于熔融狀态,噴射範圍和其它工藝參數先用程序設定,并由焊接系統裡的計算機進行控制。實現選擇性去橋連的關鍵是要準确地調整氣流,并使噴嘴在不接觸的情況下盡可能地靠近PCB。在決定使用選擇性去橋連系統之前,我們先将它與常規的熱風刀技術作一對比。經比較發現,由于種種原因而使得熱風刀技術不能夠滿足我們的要求,如與現有設備不兼容以及整體成本太高等等。 為了進一步确定選擇性去橋連系統的效果,我們選用8個試驗闆進行評估,并參考與線路闆設計相關的橋連缺陷曆史數據。

  這些樣闆的情況如下:

  ·樣闆A和B 尺寸約12.7×7.5cm,雙面表面貼裝闆。兩種闆均含有過波峰焊後經常會于底部産生橋連的穿孔(PTH)連接器,焊接時不使用選擇焊托架而是用可調節托架;除連接器以外,所有底面的表面貼裝元件都要經過波峰焊,但隻有連接器需要去橋連。

  ·樣闆C和D 尺寸約30×15cm。兩種闆具有不同的表面貼裝元件,但卻有相同的PTH元件和多種連接器,橋連随機發生在連接器上及某些表面貼裝元件中間。焊接時不使用選擇焊托架,而是由傳送帶上的卡爪傳送,去橋連裝置不是選擇性使用而是對整闆進行。

  ·樣闆E和F 尺寸約53.3×12.7cm,雙面表面貼裝闆。兩種樣闆在一個邊上都有多個PTH連接器,并使用選擇焊托架進行波峰焊接,連接器上有随機性橋連發生。

  ·樣闆G 尺寸約38.1×35.6cm,闆上含有需雙面回流焊的表面貼裝元件和用于PTH元件的選擇焊托架。PTH元件中包含多個連接器,位置遍布整個闆子,闆子可允許有一點點翹曲。由于有選擇焊托架,所以去橋連裝置無法離闆子太近,得不到充分利用。

  ·樣闆H 尺寸約50.8×38.1cm,闆子其它情況和樣闆G完全一樣,但是多了一個PGA插座。它也有選擇焊托架,而且允許出現翹曲。試驗顯示,使用選擇性去橋連系統後産品的缺陷大為減少,但是被試驗的小尺寸樣闆卻看不出去橋連工具的效果,所以我們又進行了更大範圍的内部評估。

  測試參數 選擇性去橋連系統在正式安裝前先進行了為期三個月的内部評估,在得到客戶同意後,設備供應商将去橋連系統安裝在一台波峰焊機上,然後我們對成品率、停機時間、運行成本以及維護等各種數據進行全面評估。

  如前所述,此次内部試驗采用了8種不同的複雜線路闆。

  結果表明,每塊闆的缺陷率平均改善了84%,選擇性去橋連系統的效果主要取決于PCB設計、工藝參數的優化以及所用的工具,不過系統軟件也确實能使設置更加系統化并且可重複使用。

  噴射形狀因為去橋連工具是有選擇性地破壞焊接橋連處的潤濕性,所以,确定噴射的形狀并加以控制是一個應重視的問題。我們用一個專門的測試托架研究噴嘴的噴射形狀,将一張感熱紙夾在托架和試驗PCB之間,測試PCB表面的溫度變化情況。在所有熱源都不開啟的時候,感熱紙上記錄的圖形就是由去橋連裝置産生的。我們設計了一個簡單的程序來做這個實驗。

  通過觀察感熱紙上記錄下來的圖形,可以很容易确定出程序設置的參數與實際噴射位置之間的差異。紙上深色區域表示高熱量傳導區,顔色深度取決于感熱紙的吸熱能力。該項測試得到的主要結果有:

  ·寬度與程序設定完全一緻

  ·在低速傳送時長度方向控制得很好

  ·在低速傳送時外形輪廓非常清晰 為了改進噴嘴的噴射形狀,在最初的測試位置中再加入一個新區域,新增區域的主要作用是改變噴嘴的方向使它噴到不影響焊點的位置。結果發現,加入新的區域後所得到的形狀變得更加穩定和清晰。

  溫度參數如波峰焊操作手冊中所述,所有焊接面元件承受的溫度都不能高于270℃或溫升率大于4℃/秒。為了确保使用去橋連系統後不會對這些限制條件産生影響,我們對一個樣闆的溫度曲線進行了測量。溫度曲線顯示焊接面元件承受的熱應力相對來說比較小,重要的是去橋連裝置不會影響所規定的溫度限制條件。但是感熱紙也顯示出一些熱量不均勻的問題,為了更好地了解去橋連裝置的熱特性,我們在一塊PCB樣闆上放置了6個熱電偶探頭,希望能測出去橋連系統程序所設定的噴射區域的溫度變化。為了模拟去橋連系統的熱量變化效果,先編程設定一個7.6×7.6cm的噴射區。噴射區存在過高的溫度梯度會造成噴射區局部出現翹曲。試驗發現,1号熱電偶和6号熱電偶之間測得的溫差為12℃,該溫差應盡量減小以使基闆及元件所承受的應力最小。另外,試驗還證實邊界部分溫度略微偏高,出現熱量不均勻主要是因為在噴嘴的起止位置噴射會有重疊。

  生産數據 對于去橋連系統性能的最終檢驗要看其在實際生産環境中的效果,希望去橋連系統能夠準确地去除波峰焊後線路闆上面的橋連。與以前的工藝相比,選擇性去橋連系統确實可以減少橋連。圖2是安裝選擇性去橋連系統之後的缺陷數據統計,從圖中可看到,使用選擇性去橋連系統後,8個樣闆中有6個(A~F)橋連減少了80%以上,其中A和B達到100%,C和D則達到95%。

  造成結果改善主要是由于在焊接面沒有表面貼裝元件(樣闆A和B)或隻有很少的表面貼裝元件(樣闆C和D)。這種技術在闆子過波峰焊時不需要用選擇焊托架,請注意樣闆A、B上的橋連全部消除了,而它們并沒有用任何托架。由于如今線路闆采用的技術和設計使得用傳統波峰焊托架進行加工越來越困難,所以橋連也越來越多。樣闆G的橋連減少75%,樣闆H由于各種原因減少得最少,隻有20%多一點。

  樣闆H的尺寸為50.8×38.1cm,由于焊接面有很複雜的表面貼裝元件,所以需要用選擇焊托架,托架上針對需要進行波峰焊的元件設計了開口,但托架的這種設計卻使得焊料不能很容易地進入或流出所開的口,因而影響了波峰的運動,造成随機性橋連。如果用熱風刀進行去橋連的範圍太小,則發揮選擇性去橋連的優勢就有一定困難,另外選擇焊托架本身的厚度也無法使去橋連裝置與線路闆的間距達到最佳。

  成本分析 使用去橋連系統後在線路闆修理方面節省了約9.8萬美元,此數據是以相同的産量一年花費在橋連檢修上的費用估算出來的。根據一年的使用維護估計,它的運行成本約為8,000美元,另外以五年折舊和閑置計算,設備方面的成本約1.2萬美元。

  橋連的減少在某種程度上取決于元件的形狀、混裝程度、托架類型和波峰焊設備,針對不同的情況,在修理方面節省的估算值會有所不同。 本文結論與以前的缺陷數據相比,正确使用新型選擇性去橋連系統後缺陷數量可成功地減少20~100%。并且對不适合作波峰焊接的闆子進行有效組裝的能力也提高了。評估結果表明,去橋連系統的性能受線路闆設計和托架類型的影響,因此在确定選擇焊托架設計時必須給予足夠的重視。

  把線路闆放在選擇焊托架上比直接放在卡爪或可調節托架上需考慮的問題更多一些,部分原因是由于選擇焊托架的開口很小。此外,去橋連系統在用于多腳PTH元件時效果特别好。



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